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提高喷气织机效率的几项工艺技巧

                                 我公司于2005年初在ZAx-e-340型喷气织机上生产了CJ9.7 tex/R 18.3 dtex 681/471 310提花织物。织造初期,效率只在65%~70%,且纬缩疵点居高不下。后经工艺调整,平均效率始终保持在80%以上,下机疵布也控制在10%以内。具体工艺措施如下。
    (1)调整纬纱张力弹簧片。由于纬纱张力弹簧片调节不当,使粘胶长丝在纬纱架上退绕张力不匀,滑退现象严重。后将张力弹簧片全部调到最紧,使纬纱释放圈数及张力始终保持一致,结果证明效果很好。
    (2)采用早开口、早引纬工艺。为了引纬顺利且不缠绕,采用早开口、晚入纬方式。结果主辅喷嘴气压调到最大仍不能满足纬纱到达时间,且主辅喷嘴气压值相近,纬纱拉直不够,纬缩疵点较多。后调整为早引纬后,定位销时间由80°~260°提前为66°~260°,织造效率明显上升,纬缩疵点明显下降。
    (3)提高剪切压、常压。为了保证粘胶长丝能顺利引纬、拉直且剪切后不回缩,将剪切压力由0.08 MPa提高到0.12 MPa~0.15 MPa,常压由0.03 MPa提高到0.08 MPa~0.10 MPa,剪切时间也调整为350° ~50° 。
    (4)调整捕纱时间。捕纱不良会产生边纬缩,因此,将废边纱长度由70 mm~80 mm延长至100 mm~ll0 mm,捕纱时间由0°改为20° 。
    (5)更换边撑。将3列30环粗目边撑更换为1列45环细目边撑,消除了边撑疵。
    (6)更换拉伸喷嘴。由原来的横吹式拉伸喷嘴改成嵌入式拉伸喷嘴后,纬纱明显被拉直,效果明显。
    (7)其他。对过滤器中的过滤芯进行更换,以保证压缩空气的纯净度。结经时清洗钢筘,保证钢筘风压始终保持稳定。为防止该织物打滑造成疵布,由三联匹改为二联匹落布。
   
                              

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