一、圈条上压辊绕花自停改进
在生产实践中,我们发现FA303并条机圈条上压辊绕花自停经常失灵,有时导致轧坏压辊齿轮或使压辊弯曲,影响了输出棉条的质量,同时亦增加了挡车工、维修工的工作量,增加了机物料消耗。
经过实践分析,我们发现造成自停失灵的主要原因有:一、控制自停的微动行程开关固定螺栓不宜采用较大力矩紧固,易松动。二、压紧微动开关的簧片不易调节,受车台振动或是绕花处理后,位置易移动,使自停失灵。针对以上存在的问题,我们尝试对此自停装置作了改进,具体的方法是:
1.拆除微动行程开关。
2.对原弹簧片(0713)重新加工,原固定弹簧片的螺栓长孔扩宽至10ram,簧片另一端钻一03.2孔。
3.用旧粗纱皮圈剪两片长×宽为30mm×20mm垫皮,中心冲一Φ6mm的小孔。
4.装配时,将两片垫皮中间夹住有长孔的弹簧片一端,按在调节座上,用M6六角螺栓加D8垫片,穿过垫皮及弹簧片孔(确保螺栓和簧片不接触)微紧。
5.压辊压紧以后,调节簧片和柱塞(0717)距离(调整为2mm左右),然后紧固螺栓。
6.将控制自停低压电源线用M3螺栓、螺母固定于簧片另二侧(直接穿人小孔绕紧亦可)。
生产中,当发生压辊绕花时,因前压辊向前发生位移,必须顶住柱塞,向前移动,接触弹簧片,使弹簧片上的电源线产生接地,让继电器动作而停车,不至于发生压辊齿轮损坏、压辊弯曲等现象。
经过改造以后,因结构简单,弹簧片不易松动,故失灵的情况很少发生。
二、给棉压辊(或罗拉)绕花自停改进
生产中FA303并条机给棉压辊(或罗拉)经常发生绕花现象,当温湿度异常、原棉糖分高时,这种情况更易发生,在采用高架导条的并条机上尤为明显,而此处又无自停装置,给生产带来很大不便。为此,我们在此加了一套自停装置:
1.参照圈条压辊自停改造实践,加工弹簧片、垫皮。
2在给棉罗拉座侧面加工一M6螺孔,安装弹簧片、垫皮,并从牵伸自停线处引一根接地自停低压电源线,连接于弹簧片上固定好(确保弹簧片和罗拉座绝缘)。
3.调节弹簧片和给棉压辊(有棉条时)距离(调节至2mm左右),紧固弹簧片固定螺栓。
当发生罗拉或压辊绕花时,压辊上抬接触弹簧片,使产生接地而停车。
三、导条高架断条自停改进
高架导条式并条机在生产中,当导条罗拉后侧断条时,由于导条速度较快,断头易越过光电监测区域而形成监测盲区,造成断条不停车,经过分析实践,我们对此作了改进。
1.用020ram不锈钢管加工一根支架,如图1所示。

2.把此支架用M8长螺栓固装于高架槽身托座下(槽身和底座联接处)。
3?监测光电装于支架臂上,连接线穿过钢管,从08.5孔边的侧孔引出,连接于控制电路上。
4.调节光电至合适的监测位置并固定。
当生产中发生断条时,若断条通过监测盲区,棉条断头后继续前进,在喂人给棉罗拉前下落,通过加装的监测光电监测区域,此光电随之动作,而使机器停车,这个光电起到了双重监测的作用,从而保证输出棉条重不匀达标。
以上自停改造在我公司并条机上已全部推广,基本消除了自停失灵现象,生产中使用效果较好.
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